BMW STO

ТО по регламенту БМВ G05

Обслуживание

Дизельные двигатели БМВ последнего поколения, которые устанавливаются на кроссоверы G05, представляют собой сложные технические системы с жесткими экологическими ограничениями.

Конструкция моторов B57 делает их требовательными к чистоте атмосферного воздуха, фракционному составу дизельного топлива и стабильности вязкостных характеристик смазки. Высокое давление в рампе Common Rail и тепловая нагрузка узлов обязывают владельцев соблюдать сервисные интервалы для защиты от преждевременного износа элементов впрыска и турбокомпрессоров.

Очередным автомобилем, прибывшим к нам на обслуживание, стал кроссовер БМВ 40d xDrive G05 с пробегом 67 тыс. км. Программа текущего ТО включила в себя замену моторного масла вместе с масляным фильтром, замену воздушного фильтра и салонных фильтров, а также замену магистрального топливного фильтра и пополнение резервуара жидкостью AdBlue. В ходе работы применялись оригинальные компоненты и проверенные качественные аналоги.

Перед началом работ специалист провел компьютерную диагностику автомобиля. Подключив диагностический интерфейс, он проверил ЭБУ на предмет кодов неисправностей и оценил параметры загрязнения сажевого фильтра. Также были выполнены осмотр подкапотного пространства, ревизия герметичности соединений системы охлаждения, а также проверка подвески и тормозных механизмов на подъемнике.

Выполнение основных процедур началось с замены воздушного фильтра двигателя. Чтобы добраться до посадочного места фильтра, требуется демонтировать некоторые пластиковые элементы и частично освободить распорку кузова. Специалист ослабил прижимные фиксаторы, снял верхнюю крышку короба и извлек отработавший элемент. Очистив внутреннюю полость корпуса от накопившихся отложений, он установил новый фильтр по направляющим пазам.

Как видно на фотографии, старый воздушный фильтр был сильно загрязнен слоем дорожной пыли, песка и мелкого мусора, что снижало пропускную способность элемента и провоцировало потерю тяги мотора.

Следующим шагом специалист демонтировал масляный фильтр. Для этого применялся профильный съемник, чтобы аккуратно открутить крышку масляного стакана, которая расположена сверху блока цилиндров. Когда новый масляный фильтр занял свое место, крышка была зафиксирована с предписанным моментом затяжки при помощи динамометрического ключа.

Для проведения дальнейших операций автомобиль зафиксировали на гидравлическом подъемнике. Затем специалист снял защитный кожух для доступа к топливной магистрали и приступил к замене подвесного топливного фильтра. На моторах серии B57 он удерживается специальной обоймой. Специалист отсоединил быстросъемные штуцеры, слил остатки дизеля, смонтировал новый узел и убедился в герметичности контура.

Пока «икс-пятый» оставался наверху, было слито моторное масло с последующей заменой уплотнительного медного кольца сливной пробки. Вернув автомобиль в исходное положение, специалист залил оригинальное моторное масло с допуском БМВ Longlife-04, что важно для сохранения ресурса катализаторов и сажевого фильтра.

Далее была выполнена замена салонных фильтрующих элементов на новые.
Демонтированные расходники были загрязнены, что снижало эффективность обдува и приводило к риску запотевания стекол.

Учитывая наличие в автомобиле экологической системы нейтрализации SCR, финальным этапом обслуживания стала доливка сертифицированного раствора мочевины AdBlue.

По завершении ТО был произведен тестовый пуск двигателя для контроля стабильности его работы и проверки давления в системе. Бортовой компьютер подтвердил корректный уровень масла, после чего специалист выполнил электронный сброс сервисного индикатора. Готовый к эксплуатации БМВ G05 был выдан владельцу.

Дизельная силовая установка версии 40d из линейки B57 обладает высокими динамическими свойствами, но требует внимания к сопутствующим периферийным узлам. Наиболее уязвимыми местами здесь выступают клапан системы EGR и высокоточные пьезофорсунки, критичные к качеству заливаемого топлива. Для сохранения ресурса мотора рекомендуется сократить интервал замены моторного масла до 7000-8000 км пробега, поскольку эксплуатация в городских пробках сильно ускоряет деградацию присадок из-за высокой наработки моточасов.

Чтобы обезопасить топливную аппаратуру Common Rail от некачественного топлива, замену топливного фильтра оптимально производить каждое второе ТО, что составляет примерно раз в 15000-20000 км. Также ради защиты термочувствительной головки блока и турбокомпрессоров от теплового перегрева важно раз в два года осуществлять комплексную мойку радиаторов.